李总监终于出现在他的岗位上了,其实上个月签订合同以后,李明翰就和伊董商量了两条腿走路的策略。
一是购买两台现在北汽生产的切诺基回来做原型车,除了底盘,所有的覆盖件、内饰全部拆除。
然后承载式车身的框架,按Q5的造型切割、修补,这种方式的好处就是快。缺点就是没人敢开,因为A柱C柱的角度需要调整,都需要切割再焊接,车身强度根本无法保证,只能当概念车样品。
最重要的是,因为连车身的框架,都是手工切割调整的,再配上覆盖件,误差会很大,很难保证样车能达到视觉图的效果。
二是已经委托了湖大的工业设计系,按效果图设计一个原型的承载式车身的框架,包括大部分的车身覆盖件。
湖大设计的原型车架的尺寸,轴距是按切诺基来的,包括底盘、安装悬架发动机的支架。等于就是上部做了改动,比例按照Q5的造型来设计。
好处就是,最起码这是工业化流程做出来的产品,哪怕国内的工艺水平再不行,比起手工打造,也是一个天上一个地下。
缺点就是时间无法保证,可能需要半年的时间。
其实最好的办法是,根据效果图先画出工业设计图,然后再制作成油泥模型,那么车身上的所有线条和细节,都能根据设计师的要求来调整。
但是国内目前没有具备这种条件的大学,有的生产厂家或许有,可是明显不适合去找,时间和价格上也不允许。
这一刻,李明翰正和罗宏才讨论着。
“内饰,我觉得还是等一等,最起码等湖大那边车身框架的结构尺寸出来了在定制,不然这里一套尺寸那边一套尺寸,既费时又费钱。”
“李总说的对,我也是这么觉得。”罗工附议道。
“就这么两套中控的面板,包括排档杆中间的这一块去开模注塑,中间还要填充发泡海绵之类的。
我觉得倒不如找一家比较专业的汽车改装车,也别塑料或软性材质了,直接真皮包裹,应该费用更低,最起码不用开模了。国内可能还没有这样能力的厂,欧美远了一点,RB应该可以找的到。”
其实李明翰一进车间,看到切诺基被切割焊接过的造型,就已经对第一种改装计划放弃了,因为几乎不可能达到设计要求。
这样敲出来的产品,别说送到德国,就是在国内的车展,都是被嘲笑的对象。
罗宏才显然也意识到了这点,只是没好意思说出来。
“停了吧,跟董事长汇报一下,是我考虑的不周到,理想和现实的差距太大,也幸好一辆车损失还不大,就别再浪费人工了。”李主任开挂以来第一次失误了。
又询问了LED灯带的事,现在的LED刚刚起步,好像国内也就广粤有个别的厂在研制。
找到一家佛山的厂家,李明翰想把日间行车灯,做进大灯的设计想法破灭了。
现在的LED灯珠太大,亮度是足够,可是很难有前世后期那种细密的程度,看来只能做一条单独的日间行车灯带了。
忙完这些中午都不到,什么事都要等,李总监站在车间二楼的办公室里看着下面,总不能拿着百万的年薪,一个月干半天的活吧。